達利絲綢(浙江)有限公司職工俞楠日前獲得了一項省級榮譽——獲評“浙江財貿工匠”榮譽稱號。對于成為全省50名獲此殊榮的先進典型之一,俞楠顯得格外平靜,反倒是同事們都覺得他實至名歸!八歉医o進口設備動‘外科手術’的人,不僅穩定了產能,還延長了這些進口貨的‘壽命’!贝蠹倚χf。
2000年12月俞楠加入了達利絲綢(浙江)有限公司。因為自己對技術方面的濃厚興趣,和遇到困難百折不回的個性,讓他一路成長為公司面料制造部提花車間主任,負責該車間的生產和質量管理。
土辦法也能治“洋”病
在大家眼里,俞楠擁有高超的專業技術、良好的管理能力、吃苦耐勞的敬業精神。就拿公司從法國引進的LX3202提花機來說,對于這套進口設備,大家又愛又恨,可又拿它沒有辦法,而俞楠卻不信邪。
2010年,隨著客戶對絲綢產品品質要求越來越高,公司想盡辦法引進了一批更高級的設備,希望通過它們,生產出“明星產品”來回應市場需求,同時也借此幫助企業擴大知名度。LX3202提花機便是在這個背景下被引入的。
這個提花機,比當時企業在用的規格都要大,并且設計了高度集成的操控單元!八^大規格,就像現在的手機像素越大,就意味著清晰度越高,在我們的行業里,意味著提花的圖案可以更精細!庇衢忉屨f。
可這樣規格的提花機,俞楠和同事們之前都沒有用過,也就沒有任何可以借鑒的經驗。機器順暢運作倒還好,可一旦鬧起“脾氣”,大家都吃不消。然而,怕什么來什么,新設備沒用多久就出問題了!白龅倪^程中總是報警,設備一停,在產線上的絲綢產品就出現明顯的疵點!碧崞疬@臺LX3202,俞楠的氣就不打一處來,“幾次下來,我們感覺是它的設計有問題,可生產廠家并不認同,每次都是讓工作人員到現場維修。慢慢的設備過了保質期以后,他們就不愿意再來了,想不了了之!
光是提花機就要70多萬一臺,再配上生產線和其他設備,一整套要140多萬元,企業一口氣引進了10套,俞楠怎么也不愿意這1400多萬元的資產最終成為擺設。于是俞楠就挑了其中一臺進行反復試驗、觀察,憑借自己對同類設備設計理念、安裝工藝的了解,他覺得,應該是法國公司將操作單元集成在一塊兒,導致散熱功能出問題造成的。
“打開機器,我就找發熱大的部件,把這些部件從集成模塊上‘移植’出去,就像做手術一樣,做個‘外循環’!本瓦@樣,邊調邊試,這臺LX3202提花機先天“疾病”漸漸被俞楠的土辦法治愈了!爱敃r用這臺設備做出來的產品都遭到客戶退貨了,F在徹底修好了,它生產出來的產品花紋細膩,售價也更高!庇衢湴恋卣f。
引進了6套“散裝”口罩機
2020年疫情期間,俞楠的技術和敬業精神,再一次感染和鼓勵了企業的所有人。他帶領同事連續多日不眠不休、潛心鉆研,以最快的速度完成了口罩機的安裝調試,建成1200平方米符合標準的潔凈車間,為公司完成防疫物資生產提供了重要保障。
回憶起當時的場景,俞楠連續說了好幾遍“確實很苦”?嗟绞裁闯潭?在那段時間,市場上最缺的是口罩這樣的防疫物資,公司就緊急定制了一批生產口罩的設備!澳菚r候廠家也不幫你調試、組裝,全部要靠自己!庇衢f。超聲波參數不正常、口罩機產量不正常、壓模設備運作不規范,一連串讓人焦頭爛額的問題擺在他面前,讓他沒有絲毫喘息的機會。
為此他專門開車跑到東莞待了15天,為的是摸清與口罩機配套的超聲波設備如何運作,怎么調試;又輾轉去深圳,跑到模具廠家,學習口罩壓模技術。說是引進的6套平面口罩機,其實都是“散裝”貨,要靠自己一點一點把這些設備組裝起來、磨合正常,才能順利生產。
“一開始一天只能生產4萬-5萬只口罩,這遠遠低于設備的正常產量!庇衢f,“后來和同事自己摸索,自己研究,慢慢地才把產量穩定到每天25萬-30萬只!
在技術專研道路上踏步前行
俞楠的踏實上進、甘于奉獻、任勞任怨,都被大家看在了眼里,因此也多次被公司評為優秀員工,2017年還被縣總工會評為新昌縣模范員工。
除此之外,俞楠組織的《降低LX3202提花機故障停臺時間》《提高大提花面料的一等品率》《降低LX3202提花機帶電纜故障》等QC活動,多次被中國紡織工業協會、浙江省絲綢協會、紹興市質量技術監督局、紹興市質量協會等機構授予“QC獎”。負責的“提花工藝QC小組”“提花車間常日班”多次被中國紡織工業協會、中國財貿輕紡煙草工會全國委員會、中國質量協會、中華全國總工會等機構單位評為“全國紡織行業優秀管理小組”“全國質量信得過班組”“郝建秀小組式全國紡織先進班組”等。
近年來,俞楠又利用自身的專業技術水平,刻苦鉆研安裝調試新的提花機設備,以最快的速度完成了公司流程再造和提花車間智能化改造,為公司減少人工成本和提高生產效率作出了重要貢獻。
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